解析玻璃鋼通風(fēng)機(jī)軸承故障的起因及消除方法? ? ? ? 一、璃鋼通風(fēng)機(jī)軸承故障起因剖析:輪葉兩側(cè)用緊定套與軸承座軸承固定配合。從新試車就產(chǎn)生自由端軸承高溫,振動值偏高的故障,拆開軸承匝上蓋,手動慢速回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),發(fā)明處于轉(zhuǎn)軸某一特定位置的軸承滾子,在非負(fù)荷區(qū)亦有轉(zhuǎn)動情況。如此可判斷軸承運行縫隙變動偏高且裝置縫隙可能不足。經(jīng)丈量得悉,軸承里面縫隙只是為0.04mm,轉(zhuǎn)鈾偏心達(dá)0.08mm;因為左右軸承跨距大,要避免轉(zhuǎn)軸撓曲或軸承裝置角度的誤差較難,因此,大型玻璃鋼通風(fēng)機(jī)采取可主動對心調(diào)劑的球面滾子軸承。但當(dāng)軸承里面縫隙不足時。軸承里面轉(zhuǎn)動件因受活動空間的限度,其主動對心的機(jī)能受影響,振動值反而會升高。軸承里面縫隙隨配合緊度之增大而減小,無奈形成潤滑曲膜,當(dāng)軸承運行縫隙因溫升而降為0時,若軸承運行產(chǎn)生的熱量仍大于逸散的熱量時,軸承溫度即會疾速爬升,這時,如不即時停機(jī),軸承終將燒損,軸承內(nèi)環(huán)與軸之配合過緊是本例中軸承運行異樣高溫的起因。
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二、璃鋼通風(fēng)機(jī)軸承故障消除方法:處理時,退下緊定套,從新調(diào)劑軸與內(nèi)環(huán)的配合緊度,調(diào)換軸承之后的縫隙取0.10mm。從新裝置結(jié)束從新啟動設(shè)備,軸承振動值及運行溫度均恢復(fù)畸形。?? ? ? ?軸承里面縫隙太小或機(jī)件設(shè)計制造精度不佳,都是分機(jī)軸承運行溫度偏高的主因,為便利設(shè)備的裝置;拆修跟維護(hù),個別在設(shè)計上多采取緊定套軸承錐孔內(nèi)環(huán)配合之軸承座軸承,然而也易因裝置程序上的忽視而產(chǎn)生問題.尤是恰當(dāng)縫隙的凋整。軸承里面縫隙太小.運行溫度很快升高:軸承內(nèi)環(huán)錐孔與緊定套配合太松,軸承易因配合面產(chǎn)生松動而于短期內(nèi)故障燒損。
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